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集思广益善优化,保障安全提效率——“创力”轮液压锤底座制作纪实
发布时间:2023-01-06 浏览次数:8246

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由于正值寒潮大风频繁的冬季,“创力”轮在实施青州一二风电施工项目中,充分利用施工间隙,不断优化和改进施工方案,抓住有限的宝贵作业窗口,安全高效完成了多个机位的沉桩施工。然而,作为关键性设备的送桩器和打桩锤,在一次起吊作业时,送桩器底座被碰撞变形,导致施工受到影响,务必尽快现场恢复使用,确保施工安全。

遇到困难解决问题,在龚晓明总监的带领下,船组会同项目组工程师快速形成了送桩器起桩通道加固的方案,并由船舶电焊能手操刀落实,即刻进行下料装配与焊接工作,在施工间隙完成了一半的工作量。后回锚地避风期间,甲板利用废弃圆管拼接、装配,快速完成了整个送桩器起桩通道的加固,保证了后续送桩器翻身起吊的安全。

“咱们的液压锤能不能立起来”,在一次会上不知道谁提了一句,这说到龚晓明总监心坎里去了。其实他早就有了竖立液压锤的想法,并已经与液压锤技术专家进行过商讨,只是前段时间施工任务重,施工窗口短,未能落实实施。12月底船舶回到锚地避风,这一主要的优化改造任务——液压锤底座制作,正式开始。

龚晓明总监召集工程师、工程监督、机工长等主要人员,详细讨论并制定制作方案,确定锤帽固定方式,同时要求工程师计算出最佳绑扎方式,全面确保液压锤竖立后的安全稳定。其中工装设计是尤为关键的一步,工程师徐海军带领的项目组加班加点,根据设计要求,仔细计算,在最短的时间内设计出一套方案,为液压锤底座制作的成功迈出关键的一步。

为了保证能够在最短的时间里做出液压锤底座,在锚地避风期间甲板组仍然是24小时不间断作业,船上抽出所有电焊人员,工作无缝连接。焊好的结构立刻打磨,下料与焊接同时进行,大家都各司其职,全力抢时间进行加工制作。

1231日,在初步完成底座及上层框架的安装后,现场进行了液压锤第一次竖立实验,经实验发现液压锤竖立后并不稳定。由于此次所用材料都是平时积攒出来的边角料,方形底座并非平整如一,所以才会导致液压锤竖立后受力不均,出现不稳定现象。而且上层横梁框架也是由多个废旧圆管拼接而成,为防止强度不够,也需要通过内侧圆管焊缝处加缓冲半圆板、外侧加工字钢方式,进行强度的加固。发现问题、分析原因,接下来就是解决问题。底座加塞垫板、上层框架加固,同时准备锤帽固定材料,改造工作再次继续。

16日下午,液压锤再次竖立起来,稳稳坐牢在底座上方。与此同时,液压锤的绑扎、锤帽螺丝盖板及固定销安装工作,也随即开展。不知不觉到了晚饭时间,甲板上倒班吃饭后立刻出来继续工作,终于在晚上10时许,完成了绑扎固定各项工作。后续施工中,竖立的液压锤将极大方便起吊,缩短施工时间;同时也减少了平放时液压管挤压磨损的现象,更减少了与送桩器发生碰撞的安全隐患。

除了液压锤底座这种改造优化工作之外,“创力”轮全年一直遵循着降本增效的原则,陆续完成了各类改造优化工作。比如制作储物平台及各类储物框,大大方便甲板物资的存放,为甲板腾出足够的施工空间;加固桅屋栏杆,防止栏杆碰撞变形,确保吊物、储物的安全;制作振动锤放置底座,方便振动锤的安全存放等等。

正是因为秉承着敢于打破常规、优化创新的工作态度,在龚晓明总监的带领下,“创力”轮全船上下一心,集思广益,因地制宜地进行各项改造优化工作,以此提高施工效率,确保各项工作有序推进。